北京朝陽電纜廠分析拉絲機調(diào)試操作中常見問題的解決辦法
銅單線的質(zhì)量是電纜廠家相當關(guān)注的問題,因為拉絲的質(zhì)量和效率直接影響到后續(xù)工序的過程,對電纜的質(zhì)量起著決定性的作用。北京朝陽電纜廠指出在拉絲機的中,經(jīng)常會出現(xiàn)以下問題。
產(chǎn)品外徑偏差的**控制
由于銅拉絲設(shè)備的連續(xù),拉絲速度會逐漸與退火不同步。在拉絲過程中,由于牽引速度由快變慢,鋼絲直徑出現(xiàn)了大截面和小截面的不連續(xù)和不規(guī)則現(xiàn)象。造成這種現(xiàn)象的原因如下:
1由于儲線輪上的張力不穩(wěn)定,車間可能會有更多使用氣壓的地方,這會導致拉絲機氣泵的氣壓大小不一,使儲絲裝置的張力不恒定。由于拉絲速度恒定,拉絲張力不恒定,因此單絲外徑偏差無法**控制。
2退火輪上銅線的抖動使銅線退火處于松緊狀態(tài)。退火電流密度大,有時小,而銅線在較高速度下的強度相對較低。因此,朝陽電纜廠在退火輪上容易引起銅線著火,由于火焰的影響,銅線表面的銅線直徑不均勻。
三。主電機變速箱長期使用引起的磨損,會使拉絲定速輪的轉(zhuǎn)速與牽引速度、卷取速度不匹配,從而形成單根拉絲。
解決方法:貯絲裝置應充分潤滑,避免高速運行時對線材產(chǎn)生反向摩擦力,使線材變??;調(diào)整線材張力,使拉絲行程始終靠近退火輪;保證退火輪鋼圈的完整性,避免失穩(wěn)由鋼環(huán)表面缺陷引起的退火電流。
根據(jù)拉絲機的實際情況,朝陽電纜重新進行拉絲機的模具匹配:根據(jù)拉拔原理進行調(diào)整,使退火輪轉(zhuǎn)速/恒速輪轉(zhuǎn)速=前滑系數(shù)×恒速輪直徑/退火輪直徑,在已知恒速輪和退火輪直徑的情況下,還可以測量定速輪和退火輪的速度,從而前滑系數(shù),從而對模具進行重新配置以滿足要求。
拉絲機單根拉絲的表面氧化
1密封室冷卻水溫度過高,超過40℃。這樣一來,密封室就不能對單絲達到所需的冷卻效果,導致單絲退火后的溫度仍然很高,在空氣中遇到高溫氧氣時會被氧化。
2如果密封室內(nèi)冷卻液的皂化液含量不夠,單絲與各導輪之間的摩擦力會增大,然后單絲的溫度又會升高,導致單絲表面氧化。
三。密封室冷卻水水壓和水量不足,單絲不能達到滿意的冷卻效果。
解決方法:定期檢查冷卻循環(huán)水設(shè)備是否正常工作,冷卻效果是否正常;每隔一定時間加入能提高密封室內(nèi)皂化液濃度的物質(zhì),以改變冷卻水中皂化液的含量,保證導向輪上單絲的正常工作;定期檢查循環(huán)水水壓是否正常,并在過程中不斷檢查循環(huán)水水壓是否正常,北京朝陽電纜廠指出壓力變化改變進入密封室的冷卻水壓力和水量。
拉絲中頻繁斷線的原因分析
1在連續(xù)中,由于正常磨損,拉深模的定徑面積會增大。
2在過程中,棒料出現(xiàn)不規(guī)則的質(zhì)量缺陷,使單絲在拉伸變形過程中受到各種不可預測的張力的破壞。這種情況很少發(fā)生在桿材料良好的情況下。
三。在中,退火電流不恒定,電流突增,單根導線在退火過程中被突然強電流折斷或熔合。
解決辦法:前應對所的銅棒進行**自檢,及時發(fā)現(xiàn)銅棒的質(zhì)量缺陷,并根據(jù)不同情況找出相應的對策,或降低拉絲速度,或消除該段缺陷。在過程中,朝陽電纜要觀察拉絲的退火電流是否正常,特別是剛開機時。退火電流的大小應根據(jù)線速的變化進行調(diào)整,使退火電流隨線速的增加而逐漸增大,以保證設(shè)備的正常運行。
相信只要以上幾點在實際中控制,銅絲拉絲產(chǎn)品的質(zhì)量和效率都將不同程度的提高,從而更好更快地為下一道工序提供有力的保障
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